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摘要:以電控系統(tǒng)調(diào)速原理分析為理論基礎(chǔ),通過對電控系統(tǒng)現(xiàn)狀進行分析,開展了電控系統(tǒng)的優(yōu)化改進設(shè)計,并對其進行了現(xiàn)場應(yīng)用測試,測試結(jié)果表明,改進后的電控系統(tǒng)運行更加可靠,操作更加方便,系統(tǒng)的智能化程度和控制精度更高,針對設(shè)備出現(xiàn)故障問題時,能更加快速地找到故障位置處并進行維修。
關(guān)鍵詞:煤礦提升機電控系統(tǒng)改進
引言
礦用提升機是井下作業(yè)的重要運輸工具,而現(xiàn)有的提升機普遍存在結(jié)構(gòu)簡單、調(diào)速性能差、速度控制精度窄、運行可靠性低等問題,其大部分故障發(fā)生原因主要來自于提升機中的電控系統(tǒng)問題,提升機設(shè)備一旦發(fā)生故障,將直接影響著井下的生產(chǎn)效率和作業(yè)安全。據(jù)統(tǒng)計,2016年,僅淮南煤礦中因提升機電控系統(tǒng)出現(xiàn)故障而導(dǎo)致的煤礦事故多達30余起,占該煤礦全年所有故障事故的1/3,直接給煤礦企業(yè)造成了約120萬元的經(jīng)濟損失。因此,非常有必要對提升機電控系統(tǒng)進行升級改進設(shè)計。以礦用提升機電控系統(tǒng)調(diào)速原理分析為理論基礎(chǔ),通過對電控系統(tǒng)現(xiàn)狀進行分析,開展了電控系統(tǒng)的優(yōu)化改進設(shè)計,并對其進行了現(xiàn)場應(yīng)用測試。
1電控系統(tǒng)調(diào)速原理
電控系統(tǒng)作為提升機的主要組成部分,其結(jié)構(gòu)主要由電源柜、變頻器、操作控制臺、PLC控制臺、各種傳感器等幾部分組成。電控系統(tǒng)調(diào)速過程主要包括絞車電機為驅(qū)動電機的正常逆變過程和絞車電機為發(fā)電機的能量回饋過程;其中,正常逆變過程主要由正常逆變、整流、濾波等部分組成,是電控系統(tǒng)的核心部分,通過改變電機定子的供電頻率,來實現(xiàn)對輸出電壓的改變,以起到調(diào)速作用。而能量回饋過程主要由整流、回饋逆變和輸出濾波三部分組成,可通過正常逆變部分中IGBT二極管完成整流過程,并在系統(tǒng)中的兩個調(diào)節(jié)器之間的串聯(lián)作用,通過控制電機扭矩大小、功率輸出、機械制動器控制等操作,實現(xiàn)對交流電機轉(zhuǎn)速、電流大小的調(diào)節(jié)和控制。另外,電控系統(tǒng)中的PLC控制臺,可針對提升機出現(xiàn)故障問題時,以故障問題檢測和計算為基礎(chǔ),啟動故障備用信號,以快速提醒維修人員對設(shè)備進行維修。
2提升機電控系統(tǒng)現(xiàn)狀
目前,煤礦提升機電控系統(tǒng)主要采用了交交變頻控制技術(shù),可滿足大功率、低速調(diào)節(jié)、高轉(zhuǎn)矩等不同工況下的使用需求,但在使用過程中,仍存在故障率高、可靠性低等問題,其具體問題主要如下:1)現(xiàn)有礦用提升機系統(tǒng)中的驅(qū)動電機主要采用交流異步電機,配置繼電器、接觸器等部件,通過串連或切斷電阻方式實現(xiàn)對電機的調(diào)速,其整個控制系統(tǒng)存在結(jié)構(gòu)簡單、調(diào)速性能差、速度控制精度窄等問題,且在日常的使用過程中,其整體節(jié)能效果較差,在提升機啟動瞬間對設(shè)備自身會產(chǎn)生較大沖擊作用。2)系統(tǒng)中安全回路保護在線檢測系統(tǒng)不夠完備,當(dāng)提升機發(fā)生突發(fā)事故時,大部分安全回路不能及時切斷電源,少部分安全回路仍需人工進行切斷,存在勞動力大、危險性高等問題,未實現(xiàn)以計算機控制為核心的安全保護智能控制。3)經(jīng)過多年的優(yōu)化改進,現(xiàn)有提升機監(jiān)控系統(tǒng)初步實現(xiàn)了自動減速、限速、數(shù)字顯示等功能,但整體仍存在自動化程度較低、遠(yuǎn)程監(jiān)控功能和精度不夠等問題,不能較好實現(xiàn)對提升機運行故障的準(zhǔn)確顯示和精準(zhǔn)定位,且電控系統(tǒng)中關(guān)于監(jiān)控系統(tǒng)控制模塊的可靠性有待提升。
3電控系統(tǒng)升級改進設(shè)計
以現(xiàn)有電控系統(tǒng)為改進基礎(chǔ),改進后電控系統(tǒng)主要包括上機位、主控PLC、監(jiān)控PLC、操作臺,而在其下面設(shè)計了光電編碼器、位置傳感器、液壓站、硬件安全回路、溫度傳感器、及兩個整流器等設(shè)備,其主要系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。在整個電控系統(tǒng)中,以主控PLC為主控制站,直流流調(diào)速裝置和監(jiān)控PLC控制臺為從控制站,系統(tǒng)中的所有指令、控制動作主要經(jīng)PLC控制后進行發(fā)出,通過監(jiān)控PLC控制臺的運行,完成對提升機的系統(tǒng)監(jiān)測和保護。計算機上的操作臺采用了工業(yè)級控制,可對提升系統(tǒng)中的運行狀態(tài)、故障問題、工作數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一監(jiān)控、記錄和管理,并將結(jié)果顯示于顯示屏上,通過采集的數(shù)據(jù),生產(chǎn)曲線,以協(xié)助人員實現(xiàn)對各類數(shù)據(jù)的分析、處理和研究。同時,在天輪、傳動軸上增設(shè)了光電編碼器,其發(fā)出的反饋速度信號可直接發(fā)送至主控PLC控制臺上,實現(xiàn)對天倫、傳動軸運行狀態(tài)的檢測運算。整流柜是電控系統(tǒng)中的主要設(shè)備,可通過內(nèi)部將將外界輸入電壓進行整流后,轉(zhuǎn)換為提升機內(nèi)部電器工作所需的電壓。結(jié)合現(xiàn)有整流柜性能特點,將內(nèi)部的管芯進行替換,并將三相橋上的2只晶閘管進行反并聯(lián),增設(shè)快速熔斷器保護晶閘管、磁環(huán)、RC電磁環(huán)路等橋臂保護裝置。同時,將其內(nèi)部的冷卻方式改為風(fēng)冷,可更好的對整流柜進行冷卻。另外,在現(xiàn)有功能中,增加了晶閘管導(dǎo)通監(jiān)視回路、風(fēng)壓檢測回路、系統(tǒng)報警回路、晶閘管過電壓保護回路等,可更加快速、安全的實現(xiàn)對整流柜的安全保護。現(xiàn)有安全回路基礎(chǔ)上,將電控系統(tǒng)改進為了包含PLC控制安全回路和繼電器安全回路的雙線制安全回路,當(dāng)系統(tǒng)中出現(xiàn)直流側(cè)快開動作跳閘、主控制器PLC故障、調(diào)速器故障等重事故時,可將線路接入繼電器硬安全回路中,即可進行跳閘停車;而針對系統(tǒng)中的各種輕事故,可將故障的發(fā)生位置接入至主控PLC和上機位中,實現(xiàn)對故障的手動控制及聲光報警,同時,將電流、電壓、溫度、故障類別等故障類別進行實時記錄和顯示。另外,由繼電器構(gòu)成的安全回路,同樣可實現(xiàn)安全回路接點狀態(tài)監(jiān)視等功能,改進后的安全回路如圖3所示。因此,改進后的安全回路更加系統(tǒng),能更好的對提升機運行過程進行安全保護。
4改進后電控系統(tǒng)應(yīng)用效果
結(jié)合前文設(shè)計,將改進后的提升機電控系統(tǒng)在煤礦中進行了現(xiàn)場應(yīng)用測試。由測試結(jié)果可知,其升降方式、啟停位置、運行速度均可通過電控系統(tǒng)中的PLC進行智能控制,而無需人員進行操作控制,減小了作業(yè)人員的勞動強度;同時,可自動對系統(tǒng)進行診斷檢修,并將設(shè)備運行數(shù)據(jù)保存至儲存器中。據(jù)現(xiàn)場人員介紹,該電控系統(tǒng)與傳統(tǒng)系統(tǒng)相比,操作更加方便,系統(tǒng)的智能化程度和控制精度更高,針對設(shè)備出現(xiàn)故障問題時,能更加快速找到故障位置處并進行維修,得到了現(xiàn)場工作人員的一致好評。電控系統(tǒng)的優(yōu)化升級,對提高礦用提升機的運行效率和作業(yè)安全具有重要作用。
參考文獻
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作者:米文科 單位:大同煤礦集團宏大萬杰煤業(yè)有限責(zé)任公司