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本文作者:吳水桂,丘源 單位:廣東省鋼鐵研究所
電流調(diào)節(jié)器主要作用是穩(wěn)定電流,電路如圖4示.當Id↑→⊿Ui=-Us+Ufi=(-Us+Id)>0→Uk↓→Ud↓→Id↓.當系統(tǒng)穩(wěn)定時,⊿Ui=(-Us+Id)=0,即Id=Us/,所以Us一定時,Id將保持在Us/的數(shù)值上.通過調(diào)節(jié)W6可以調(diào)節(jié)LT的時間常數(shù),調(diào)節(jié)W7可以整定Id的最大值.
參數(shù)設(shè)定
電流調(diào)節(jié)器參數(shù)的設(shè)定。取輸入電阻R22=R23=10kΩ,濾波時間常數(shù)Tfi=2ms,則濾波電容C8=4Tfi/(R22+R23)=0.4μF.因三相橋式整流晶閘管的延時時間T0=1.7ms,則電流環(huán)小時間常數(shù)T∑i=Tfi+T0=3.7ms,Ti=4T∑i=14.8ms.現(xiàn)取C11=2μF,那么R26=4T∑i/C11=7.4kΩ,此處取W6=W7=20kΩ,R27=2kΩ,限電阻R24=R28=R29=R31=1kΩ,R25=100kΩ.
速度調(diào)節(jié)器參數(shù)的設(shè)定。取輸入電阻R13=R14=10kΩ,速度濾波時間常數(shù)Tfn=10ms,則濾波電容C6=4Tfn/(R13+R14)=0.2μF.因電流環(huán)為典“Ⅱ”系統(tǒng)設(shè)計,則速度環(huán)小時間常數(shù)T∑n=Tfn+Ti=10+14.8=24.8ms,Tn=4T∑n=99.2ms,現(xiàn)取C7=2μF,那么R20=4T∑n/C7=49.6kΩ(取50kΩ),此處取W4=W5=20kΩ,R21=2kΩ,限電阻R15=R17=R18=R19=1kΩ,R16=150kΩ.
雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)的控制過程
在軋制帶鋼的過程中,當遇到帶鋼的焊接口或帶鋼比較厚的地方時,雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)對主機進行控制和調(diào)節(jié)的過程如圖5示.
轉(zhuǎn)速n下降,電流Id上升.在軋鋼過程中遇到上述現(xiàn)象時,轉(zhuǎn)速n會下降,電流Id會上升,因為Mfz↑→Md<Mfz→M合=(Md-Mfz)<0→n↓→⊿Un=(Ug2-an)>0→|-Us|↑→⊿Ui=(-Us+Id)<0→Uk↑→Ud↑→Id↑→Md↑,同時Id↑→⊿Ui=(-Us+Id)>0→Uk↓→Ud↓→Id↓.在速度調(diào)節(jié)器的作用下,轉(zhuǎn)速n的繼續(xù)下降會得到阻止,同時電流調(diào)節(jié)器的作用也使電流Id的繼續(xù)上升會被其抑制,因ST是外環(huán)在調(diào)節(jié)過程中起主導作用,而LT是內(nèi)環(huán)起跟隨作用,所以電流的變化始終跟隨著速度的變化,因此轉(zhuǎn)速n下降,電流Id上升.
轉(zhuǎn)速n上升,電流Id繼續(xù)上升.隨著Id的上升,Md繼續(xù)上升,當Md=Mfz時,轉(zhuǎn)速n不再下降,但n仍然小于n1,⊿U仍然大于零,所以Md繼續(xù)上升,Md>Mfz,轉(zhuǎn)速n回升,同時電流Id也繼續(xù)上升.
轉(zhuǎn)速n繼續(xù)上升,電流Id下降.當n回升n1時,Md不再上升,則電流Id也不再上升,但Md>Mfz,因此馬達繼續(xù)加速,轉(zhuǎn)速n繼續(xù)上升,使轉(zhuǎn)速n>n1.這樣又使⊿U<0→|-Us|↓→⊿Ui=(-Us+Id)>0→Uk↓→Ud↓→Id↓→Md↓,所以電流Id下降.
轉(zhuǎn)速n下降,電流Id繼續(xù)下降.隨著Md的下降,當Md=Mfz時,n此時仍然大于n1,⊿U仍然小于零,⊿U<0→|-Us|↓→⊿Ui=(-Us+Id)>0→Uk↓→Ud↓→Id↓→Md↓,所以電流Id繼續(xù)下降.3.5轉(zhuǎn)速n下降,電流Id上升.因為Md繼續(xù)下降,使Md<Mfz,此時系統(tǒng)將重復(fù)上述的過程.當系統(tǒng)經(jīng)過一些小震蕩后,Md、Id和轉(zhuǎn)速n將會趨于穩(wěn)定,即Md=Mfz2,n=n1,I=I1.雖然此系統(tǒng)要經(jīng)過一些小震蕩后才能穩(wěn)定,但在LT和ST的作用下,其震蕩的幅值比較小,同時系統(tǒng)調(diào)節(jié)的時間非常短,只有零點零幾秒,所以在軋制帶鋼的過程中觀察不到主機轉(zhuǎn)速的變化和鋼帶“拉扯”的現(xiàn)象,這樣軋出來帶鋼的質(zhì)量比較理想.同理當帶鋼由厚變薄時,此系統(tǒng)將會進行反過程的調(diào)節(jié),使其達到新的平衡,調(diào)節(jié)過程不再陳述.
故障分析與處置
在一次軋制帶鋼的過程中,主機的運行速度從平穩(wěn)狀態(tài)突然上升到到最大值,并且不可控制.緊急停機后檢查發(fā)現(xiàn),用來測定主機運行速度的發(fā)電機燒毀,致使轉(zhuǎn)速負反饋的作用突然消失,也就是說Ufn=an=0,那么加在速度調(diào)節(jié)器輸入端的偏差電壓⊿Un=Ug2-Ufn=(Ug2-an)=Ug2,而此時Ug2的電壓是4.2伏,遠遠大于正常輸入時的偏差電壓⊿Un,Ug2的電壓直接加在速度調(diào)節(jié)器輸入端,使速度調(diào)節(jié)器飽和,輸出的電壓Us為-9.5伏,為主機轉(zhuǎn)速n的最大限幅值,主機轉(zhuǎn)速突然上升到最大值.更換測速發(fā)電機,調(diào)整其在速度調(diào)節(jié)器輸入端的反饋電壓Ufn,主機的運行狀態(tài)恢復(fù)正常.
主機空載啟動正常,軋鋼時,主機的運轉(zhuǎn)速度不穩(wěn)定,出現(xiàn)“顫抖”的現(xiàn)象.調(diào)節(jié)電流反饋量時發(fā)現(xiàn),反饋量越小,主機“顫抖”越嚴重,檢查發(fā)現(xiàn)電流調(diào)節(jié)器的積分電容短路,導致電流調(diào)節(jié)器由比例-積分調(diào)節(jié)器變成了比例調(diào)節(jié)器.當主機軋鋼時,主機的電樞電流升高,電流反饋量增大,電流調(diào)節(jié)器的輸入電壓⊿Ui=(-Us+Id)減小,因為電流調(diào)節(jié)器變成了比例調(diào)節(jié)器而不具備積分的作用,失去了其消除偏差的作用,所以輸入電壓⊿Ui被即刻輸出,輸出電壓Uk立即減小,導致晶閘管整流裝置的輸出電壓減小,主機的速度降低.主機的速度降低導致其轉(zhuǎn)速反饋量Ufn減小,速度調(diào)節(jié)器的輸入電壓⊿Un=Ug2-Ufn升高,其輸出電壓Us增大,結(jié)果電流調(diào)節(jié)器的輸入電壓⊿Ui=(-Us+Id)增大被立即輸出,Uk增大,晶閘管整流裝置的輸出電壓增大,主機的速度升高.主機的速度升高使其轉(zhuǎn)速反饋量Ufn增大,結(jié)果又使Uk減小,主機的速度降低,因此主機的運轉(zhuǎn)速度出現(xiàn)“顫抖”的現(xiàn)象.更換積分電容C11后,控制恢復(fù)正常.
結(jié)語
軋鋼機主機在雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)的控制下,在運行過程中速度響應(yīng)比較快,轉(zhuǎn)速變化幅值比較小,解決了在軋制帶鋼的過程中因帶鋼厚度的改變而出現(xiàn)主機轉(zhuǎn)速變化太大的問題,提高了軋制出來帶鋼的質(zhì)量.此系統(tǒng)于2007年改造完成后經(jīng)多年的應(yīng)用,比較穩(wěn)定,效果較好.